8 elimination des défauts, Elimination des défauts, Beckhoff – BECKHOFF AX2000 Manuel d'utilisation

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9.8

Elimination des défauts

En fonction des spécifications de votre installation, différentes causes peuvent être à la source du
défaut apparu. En présence de systèmes multiaxes, d'autres causes d'erreur cachées peuvent
apparaître.

Vous trouverez des informations relatives à la réparation des anomalies dans le
paragraphe « Elimination de dérangements» de l’aide en ligne.

Notre Département Applications est à votre disposition pour vous aider en cas de problèmes.

Défaut

Causes probables du défaut

Remède

Message de dé-
faut
Dérangement de
communication

— utilisation d'un câble pas correcte
— le câble n'est pas enfiché sur le

bon emplacement

— mauvaise interface PC

sélectionnée

— utiliser un câble modem zéro
— enficher le câble sur

l'emplacement correct

— sélectionn*er l'interface correcte

Le moteur ne
tourne pas

— le variateur n'est pas validé
— coupure du câble de val. de

consignes

— les phases moteur permutées

— le frein n'est pas desserré

— le système est mécaniquement

bloqué

— le nombre de pôles du moteur

n'est pas correctement réglé

— la rétroaction n'est pas

correctement réglée

— appliquer le signal ENABLE
— vérifier le câble de va. de

consignes

— posez les phases moteur

correctement

— vérifier la commande

d'excitation du frein

— vérifier la mécanique

— régler le paramètre “nombre

de pôles du moteur"

— régler la rétroaction

correctement

Le moteur vibre

— l'amplification est trop élevée

(régulateur de vitesse)

— le blindage du câble de

rétroaction est coupé

— AGND n'est pas câblée

— diminuer KP

(régulateur de vitesse)

— remplacer le câble de

rétroaction

— relier l'AGND à la CNC-GND

Le servosystème
signale un défaut
de poursuite

— Irms ou lpeak réglé trop faible

— rampe de valeur de consigne

trop grande

— augmenter Irms ou lpeak (en

observant les données moteur !)

— diminuer la Rampe SW +/-

Le moteur de-
vient trop brûlant

— réglage trop important de

Irms/Ipeak

— diminuer Irms/Ipeak

Le servosystème
est trop lâche

— KP (régul. de vitesse) trop faible
— Tn (régulateur de vitesse) trop

grande

— PID-T2 trop grande
— T-tachy trop grande

— augmenter KP (régul. de vitesse)
— Tn (régulateur de vitesse),

valeur implicite du moteur

— réduire PID-T2
— réduire T-tachy

Le servosystème
ne tourne pas en
souplesse

— KP (régul. de vitesse) trop grande
— Tn (régulateur de vitesse) est

trop faible

— Pl D-T2 trop faible
— T-tachy trop faible

— réduire KP (régula. de vitesse)
— Tn (régulateur de vitesse),

valeur implicite du moteur

— augmenter PID-T2
— augmenter T-tachy

L'arbre dérive à
valeur de consig-
ne=0V

l'offset pour la valeur de
consigne prédéfinie analogique
n'est pas correctement équilibré

l'AGND n'est pas reliée à la
CNC-GND de l'automate
programmable

— équilibrer l'offset VC

(Analog I/O)

— relier l'AGND et la CNC-GND

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AX 2001...2020 Manuel du Produit

Mise en service

07/2007

BECKHOFF

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